
“老李是個閑不住的人,沒事都會給自己找事兒!”在沈陽蠟化聚乙烯分廠,同事們都這樣評價李立君。
老李是聚乙烯分廠造粒運行工程師,負責擠壓機、造粒機的維護和產品包裝工作。自公司開展持續(xù)改進工作以來,他一門心思研究設備的改進。去年,他提出的“減少擠壓機干燥器密封板漏料”和“增強包裝機連續(xù)生產能力”被列為公司持續(xù)改進項目,實施后取得了良好效果。
擠壓機干燥器密封板用于篩除大塊的聚乙烯粒料,原為塑膠材質,但長時間在高溫顆粒水中浸泡,容易腐蝕變軟老化,失去擋板效果,聚乙烯粒料因此漏入粒料回收桶中,每月有近150公斤的合格品變成廢品。此外,塑膠變軟脫落后的碎塊還容易擋住干燥器的高料位開關,造成設備假報警,給安全生產帶來隱患。閑不住的老李一直琢磨:塑膠制品老化是必然的,能否用其他材質替代塑膠來延長封板使用壽命?一次,在更換種子倉閥門墊片時,他用四氟板裁剪成墊片大小安裝在閥門上,投用后不僅滿足了生產需要,還延長了墊片的使用壽命。這件事啟發(fā)了老李,他萌生出“利用四氟板替代塑膠擋板”的想法,查閱技術資料后發(fā)現,四氟板的各種參數都滿足裝置生產需要。于是,在分廠廠長付寶臣的支持下,老李利用裝置檢修的機會,將塑膠密封板換成四氟板。投用后,四氟板使用狀況良好,杜絕了粒料泄露現象,保證了裝置連續(xù)生產,每年可節(jié)約資金1萬元。
老李另一個關注的項目是兩條聚乙烯包裝線的切換時間問題。這兩條包裝線,一條運行一條備用,分別由兩個單真空泵控制運行。當一個真空泵出現故障需要切換時,先由崗位員工通知供電分廠電氣人員到現場關閉電源,再由崗位員工切換備用包裝線真空泵,恢復生產線運行,一般耗時2小時,耽誤50噸產品的包裝任務。“能否在兩個真空泵上各安裝一個繼電器開關,分別控制信號的輸出,由崗位員工獨自完成切換工作呢?”老李又思考起來。他的這一想法得到了專業(yè)電工的認可。去年5月,線路改造完成后,崗位員工只需要1分鐘就可完成原先耗費2小時的生產線切換工作。
閑不住的老李總是將自己的工作時間安排得滿滿的,大到為擠壓機液壓缸安裝銅管降溫,小到用舊的包裝箱制作除雪板,他都全身心地投入。他說:“只要一閑著,我就覺得渾身不自在?!?016年,老李又將目光投向“擠壓機下料罐下料不暢”項目改造。新的一年對老李來說,又是閑不住的一年。